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Gestione dei problemi di qualità e delle non conformità

4. Collaudo di tubiera 402.07, svolgitore 500.57 ed elevatore 202.01 – commessa JOB664

4.2 Gestione dei problemi di qualità e delle non conformità

La tabella del paragrafo precedente è stata compilata successivamente ad una fase di verifica e di controllo delle problematiche raccolte. Tramite l’analisi dei disegni e dei componenti delle macchine è stato possibile effettuare una distinzione fondamentale delle voci della tabella, che sono state suddivise secondo due categorie:

• Non conformità – di responsabilità dell’ufficio tecnico meccanico • Errore del fornitore – di responsabilità della qualità

Nella prima sono stati classificati tutti i casi in cui i pezzi sono risultati conformi al disegno e che, nonostante questo, hanno dato origine a problemi di assemblaggio e/o di funzionamento della macchina. Il secondo gruppo raccoglie invece quelli in cui, successivamente alla verifica dimensionale dei componenti da parte dei responsabili del controllo qualità, è stata riscontrata una differenza costruttiva dell’assieme rispetto a quanto era stato prescritto a disegno, il più delle volte a causa di un errore di fabbricazione del fornitore. È bene notare come essi non siano riconducibili esclusivamente a problemi di natura dimensionale e costruttiva dei pezzi. Sono infatti qui raccolti anche casi di montaggi non corretti della macchina rispetto a quanto indicato a disegno. Un esempio di un caso effettivamente accaduto è stato quello relativo ai sistemi anti-svitamento adottati sulla macchina: sono stati infatti molteplici i casi in cui il fornitore non ha rispettato le specifiche di disegno inserendo un dispositivo anti-svitamento (solitamente una rondella elastica Grower) dove non fosse previsto; altrettanti sono stati poi i casi in cui non venivano inserite proprio dove erano altresì espressamente richieste. Questa tipologia di problematiche è stata affrontata dall’ufficio tecnico in cooperazione coi responsabili del controllo qualità, i quali si sono infine presi carico della loro gestione e dell’interfacciamento con il fornitore.

58

Mentre tutte le problematiche appartenenti a questo gruppo sono state esclusiva questione del reparto controllo qualità quelle precedenti, relative alla prima categoria, sono state sottoposte direttamente all’attenzione dell’ufficio tecnico, con cui è stata effettuata un’analisi caso per caso dei problemi e che ha valutato alcune delle modifiche tecniche proposte dal team del progetto. Il responsabile dell’ufficio tecnico ha poi collaborato ad aggiornare la tabella delle problematiche, indicando per ogni caso se fosse necessario o meno effettuare una modifica tecnica e prendendosi personalmente carico di effettuare quelle urgenti nel minor tempo possibile. Così facendo è stato possibile renderle effettive prima dell’invio in produzione delle altre commesse in lista d’attesa.

La verifica delle problematiche secondarie è stata poi portata avanti con l’aiuto del resto del personale dell’ufficio tecnico, con cui si sono valutate le altre modifiche proposte. Fondamentale in questa fase è stata l’applicazione della tecnica Five Why analysis, grazie a cui si è riusciti a capire l’origine profonda degli inconvenienti rilevati al collaudo, ed è infine stata costruita una tabella specifica per le problematiche (si veda la Tabella 4.2). In essa sono riportati i risultati delle considerazioni tecniche scaturite dalla valutazione di ciascun punto, ed il responso sulla necessità o meno di modificare il disegno del particolare in questione. La colonna fondamentale della tabella è appunto quella relativa alle modifiche dei disegni, di cui è riportato lo stato di avanzamento secondo l’indicazione:

• EFFETTUATA • NECESSARIA • NON NECESSARIA • DA PROPORRE • PROPOSTA • PROPOSTA – EFFETTUATA • PROPOSTA – NON NECESSARIA

La tabella è stata poi aggiornata man mano che il personale dell’ufficio tecnico provvedeva ad effettuare le modifiche ai disegni dell’archivio aziendale. In Tabella 4.2 è riportato il risultato di tutte le attività condotte.

59

Problematica Note Rif. Disegno Responsabilità CAUSA Mod. disegno Nota

1

Rimozione staffe fine corsa in rilascio della leva del freno su tutti gli svolgitori (n°8 pezzi) - da fare SEMPRE

su tutti gli svolgitori (n°8 pezzi) - da fare SEMPRE (adesso l'assestamento della pastiglia usurata è effettuato tramite pistone) D000026823 Art: 41815 Ufficio Tecnico Meccanico

Le staffe erano utilizzate per mantenere in contatto pasticca e ceppo freno, adesso il compito è svolto soltanto dall'uniball del pistone (maggior semplicità di regolazione rispetto alla regolazione delle asole delle staffe)

PROPOSTA - EFFETTUATA

2

necessaria rimozione della rondella superiore fra valvola e staffa (quasi sempre) per modificare la posizione della valvola proporzionale

Stabilire la posizione corretta della staffa che sostiene la valvola D000020947 Art: A0000047652 Ufficio Tecnico Meccanico La regolazione effettuabile con la ghiera della valvola proporzionale è insufficiente a consentire il raggiungimento delle corrette pressioni di esercizio. Verificare la correttezza del posizionamento della staffa della proporzionale. Può essere necessario introdurre delle asole per consentirne la regolazione? PROPOSTA E' in test un prototipo di macchina con un sistema di ballerini a leva, se messo in produzione non sarà necessario modificare l'assieme attuale 4

misura posizione foro attraverso cui passa la valvola proporzionale fornita dal centro del foro alla superficie di contatto con la fiancata. Il fornitore effettua la lavorazione a laser della piastra e successivamente la piegatura, la misura è sempre sbagliata

ci sono sempre i 6 mm di differenza (pari allo spessore della piastra) che fanno pensare che il fornitore effettui la misurazione dal centro del foro alla faccia interna del lato piegato anziché di quella esterna

A47652

30850 Qualità

Discrepanza fra le quote del pezzo e le quote indicate a disegno. Errore del fornitore

NON NECESSARIA

5

Su macchine che montano pistone Aventics il diametro finale di alloggiamento del cilindro del pistone è troppo lungo e il gioco causa lo strisciamento laterale della pastiglia sulla flangia di battuta della bobina

Ufficio Tecnico

Meccanico

I pistoni Camozzi e Bosch differiscono nello spessore dell'attacco del corpo cilindrico (-1mm Bosch), mentre i pezzi di collegamento alla fiancata sono i medesimi. Possibili soluzioni:

_ inserire spessore su macchine con parti Bosch _ prevedere due disegni differenti per i supporti cilindri freno PROPOSTA - NON NECESSARIA verrà modificata la pastiglia freno 6

L'attacco del cilindro del pistone è composto da un albero saldato ad una flangia. La saldatura fra le due parti è effettuata sul lato di battuta con la fiancata e dovrebbe rimanere interna rispetto alla flangia. Invece è in rilievo

Il pezzo è stato rimandato dal fornitore che ha provveduto alla correzione

A47653

36982 Qualità

La saldatura sul lato di battuta con la fiancata non è prevista a disegno

NON NECESSARIA

7

Le leve non presentano asola oppure l'asola non è sufficientemente ampia

I vecchi pezzi non hanno asola, quelli nuovi si ma è comunque troppo corta. Lavorati in Gambini

Ufficio Tecnico Meccanico

Le asole sono presenti a disegno ma sono ancora troppo corte per le esigenze di collaudo. Necessaria modifica lunghezza (+10mm per lato)

PROPOSTA - EFFETTUATA

60

Problematica Note Rif. Disegno Responsabilità CAUSA Mod. disegno Nota

8

Il ferodo della pastiglia è sporgente rispetto all'attacco in acciaio. Il collaudatore deve prestare attenzione al verso di montaggio perché il ferodo non strisci sulla flangia di battuta della bobina

A47653

30855 Qualità

Gambini fornisce il disegno (corretto) dei componenti che sono prodotti da fornitore esterno. Il problema è dato da una lavorazione imprecisa del ferodo o della basetta

NON NECESSARIA

9

A volte si ha strisciamento della pastiglia freno sulla flangia di battuta della bobina. In tal caso i pezzi di attacco delle leve freno e dei pistoni è fresato in Gambini

Ufficio Tecnico

Meccanico

Quando sono state rimosse alcune lavorazioni di bassofondo della fiancata non sono stati modificati i supporti dei cilindri freni. Necessario modificare il disegno riducendo la lunghezza a sbalzo del pezzo di 2mm (fresatura della flangia di imbullonatura) PROPOSTA - EFFETTUATA la modifica è stata effettuata solo sugli assiemi della nuova macchina prototipo 10

Il serraggio della leva freno è effettuato con viti a testa svasata e rondella svasata. Se il pezzo di attacco non presenta una svasatura sulla filettatura la testa della vite va a battuta lasciando la rondella lasca

E' stata eseguita la svasatura su tutti i pezzi di attacco di leve (8 pezzi)

Ufficio Tecnico Meccanico

Il disegno non presenta la svasatura necessaria

PROPOSTA - EFFETTUATA

11

I fori di alloggiamento delle ruzzole sulla fiancata che il fornitore non impiega direttamente al montaggio a volte presentano filettature incomplete

negligenza? Non necessaria

Le filettature sono eseguite a macchina e a disegno non sono indicate le protezioni dalla verniciatura perché è svantaggiosa nella pratica. Le difficoltà sono sicuramente dovute alla verniciatura

NON NECESSARIA

12

Errore di disegno o di esecuzione fori della fiancata. La ruzzola di uscita delle strisce dopo il ballerino è mal posizionata

Smontaggio, esecuzione fori e rimontaggio da parte del collaudatore

Non necessaria

La fiancata presentava forature risalenti a vecchio disegno. Il disegno è stato aggiornato

NON NECESSARIA

14

I dadi (serie normale) del registro altezza mandrino impediscono il completo abbassamento della testa rispetto alla corsa disponibile alle asole. Necessari dadi ribassati o un differente montaggio del registro

Problema comune alla tubiera JOB661 - Dadi M12 bassi non disponibili a scaffale! Sono stati lavorati alla fresa i dadi normali A42554 37765 37764 Ufficio Tecnico / Qualità

Il montaggio del registro testa mandrino è differente da quello indicato a disegno (anche in JOB 661). Il montaggio indicato a disegno potrebbe essere suscettibile alle vibrazioni

Verificare disponibilità di minuteria commerciale (i dadi M12 ribassati necessari per risolvere il problema sono ottenuti per fresatura dei dadi M12 standard) PROPOSTA - NON NECESSARIA problema di qualità 16

Sulle asole delle macchine sono montate rondelle normali. I collaudatori le sostituiscono tutte con rondelle spessore

I collaudatori riferiscono che le rondelle normali sono meno efficaci nell'impedire scorrimenti relativi fra le parti, si deformano

Ufficio Tecnico Meccanico

A disegno sono indicate le rondelle standard SI VEDA LA NOTA PROPOSTA - NON NECESSARIA le rondelle spessore devono essere messe solo e soltanto in alcuni casi normali

61

Problematica Note Rif. Disegno Responsabilità CAUSA Mod. disegno Nota

17

Le rondelle spessore non sono fornite in tutte le misure, i collaudatori effettuano la foratura a misura rondella per rondella (n°16 rondelle spessore)

problematica ricorrente, gravi sprechi di tempo

Ufficio Tecnico Meccanico

Verificare la disponibilità di rondelle spessore commerciali delle misure necessarie. NB: in caso di modifiche del disegno valutare con attenzione la possibilità di interferenza del diametro esterno della rondella spessore con il pezzo

NON NECESSARIA

19

Manca rondella zigrinata sul sensore di fine bobina (il sensore ruota con facilità)

Ufficio Tecnico

Meccanico

Non prevista a disegno. Valutare possibilità di richiedere il sensore con rondella già montata o integrata nelle ghiere di serraggio (disponibili in commercio) PROPOSTA - NON NECESSARIA 20

Tendenza a sostituire tutte le grower con rondelle zigrinate

I collaudatori riferiscono che le rondelle zigrinate garantiscono una maggiore efficacia antisvitamento e che sono meno delicate: molto spesso le grower si aprono danneggiandosi irreparabilmente

Ufficio Tecnico / Qualità

A disegno non sono previste rondelle grower per i basamenti delle macchine, ma il fornitore le inserisce e vengono successivamente tolte in collaudo. Nella sezione nastrino non sono previste rondelle grower (in U.T. ne suggeriscono l'adozione), il fornitore le inserisce e spesso vengono sostituite in collaudo con rondelle zigrinate. PROPOSTA - NON NECESSARIA 23

una delle valvole proporzionali ha una perdita d'aria nella posizione a 0.4 bar (estesa) Qualità NON NECESSARIA 25 la valvola proporzionale in posizione compressa arriva al massimo a 5.5 bar anche con regolazione al massimo dell'inclinazione della camma. In magazzino non è disponibile la valvola con codice originale

codice valvola diverso dall'originale Valv. Originale: MNR3610507600 Valv. Cambiata: MNR3610507202

Non necessaria NON

NECESSARIA

27 Mancanza disegni di

passaggio striscia chiari

Ufficio Tecnico Meccanico NON NECESSARIA difficoltà per variabilità delle macchine 28

La posizione delle ruzzole a ruota libera deve essere modificata

E' già stata effettuata la modifica a disegno, macchina da adeguare

Non necessaria EFFETTUATA

29

Una delle ruzzole a ruota libera si blocca nel senso sbagliato, smontaggio A51516 51517 20410100004 Ufficio Tecnico / Qualità

Esiste unico disegno per macchine destre e sinistre, con solo alcune piccole note ad indicare la differenza fra le due. Al fornitore risulta poco chiaro e un operatore esterno riferisce che, complice l'assenza di schemi di passaggio striscia chiari, il montaggio viene effettuato secondo la sensibilità dell'operatore

62

Problematica Note Rif. Disegno Responsabilità CAUSA Mod. disegno Nota

30

Presente colla per il bloccaggio dei cuscinetti. Il fornitore sostiene che producendo i componenti delle ruzzole a ruota libera secondo le tolleranze indicate a disegno il rullo non gira liberamente, è necessario ruotarlo con la mano (l'attrito è tale che imprimendogli una rotazione veloce il rullo si arresta subito)

Il controllo qualità ha richiesto le ruzzole con le specifiche di disegno rispettate A51516 51517 20410100004 Qualità NON NECESSARIA 31

Non era presente il perno della seconda striscia, necessaria foratura della fiancata

verifica disegno Non necessaria Adeguamento fiancata a modifica già eseguita

NON NECESSARIA

32

Arrivo nuove specifiche sulla posizione delle ruzzole dall'U.T. - necessario eseguire 3 fori sulle fiancate 1°-2° striscia e 3°-4° striscia

Non necessaria EFFETTUATA

33

La posizione dei fermastriscia a contrasto delle ruzzole ruota libera è tale che la "raschia" lavora sulla striscia in una posizione in cui essa si è già separata dalla ruzzola.

Riferito a U.T., lavorazione fiancate sospesa in attesa di nuove specifiche

Non necessaria EFFETTUATA

49

Al fine di consentire al cliente di compensare l'usura della pasticca freno regolando solo la lunghezza del pistone, in collaudo viene preventivamente regolato nella posizione più corta e viene inserito uno spessore (ricavato alle MU da barre commerciali) fra pasticca e leva del freno che consenta di recuperare la distanza e garantire uno strisciamento minimo necessario. Uno dei ceppi freno presenta un attrito troppo elevato, necessario fresare gli spessori delle pasticche e ridurlo da 8 a 7 mm

Ufficio Tecnico

Meccanico

Gli spessori non sono presenti a disegno. Soluzioni: _ inserimento spessore adeguato

_ effettuare modifica più complessa che preveda un sistema di registrazione della posizione relativa di pasticca e leva

PROPOSTA

54

I fori per l'indice erano maschiati ma coperti dalla vernice. Eseguita nuova maschiatura

Non necessaria

Non è tecnicamente conveniente proteggere dalla verniciatura i fori maschiati a macchina, per cui non è indicata a disegno

NON NECESSARIA

55

indice troppo vicino alla fiancata, la scala non può essere posizionata sotto l'indice. Piegatura indice

Ufficio Tecnico

Meccanico

A disegno la distanza fra l'indice e la scala graduata è pari a 0mm

63

Problematica Note Rif. Disegno Responsabilità CAUSA Mod. disegno Nota

59 Posizione targhetta "tubiera sx-tubiera dx" da definire a disegno Ufficio Tecnico Meccanico

Posizione della targhetta non definita a disegno. Prestare attenzione alla necessità di forare la fiancata (non posizionare la targhetta sotto al volantino)

PROPOSTA

63

La puleggia folle della cinghia di avvolgimento viene sempre smontata e rimontata nei fori più alti in modo da avere un tensionamento maggiore. Verificare disposizioni di montaggio a disegno Ufficio Tecnico Meccanico Il montaggio rispetta il disegno. Data la frequenza di intervento dei collaudatori su questo montaggio, valutare la convenienza di modificare il disegno in modo che rappresenti l'altra possibilità di montaggio PROPOSTA - NON NECESSARIA 65 Mandrino piccolo, da sostituire col più grande perché il collaudo viene effettuato al diametro maggiore e col mandrino più grande. Verificare disposizioni di montaggio a disegno

Ufficio Tecnico

/ Qualità

Di default a disegno sono montati i mandrini di dimensione più piccola. Il diametro dei mandrini dipende dal prodotto che il cliente intende produrre. Valutare possibilità di unificazione del disegno o la possibilità di indicare al fornitore di montare sempre il mandrino più grande fra quelli in commessa

PROPOSTA

69

Tutti e 3 i distributori della colla erano montati al contrario, verificare disegno consegnato al fornitore

Ufficio Tecnico

Meccanico

I distributori colla sono

montati al contrario a disegno PROPOSTA

79

Smontaggio dei 3 steli di attacco dei distributori colla - sono da tagliare, modifica fatta a disegno e pezzo da adeguare

Non necessaria EFFETTUATA

86

il distributore colla della 2° striscia (in basso a dx) ha le piastrine ceramiche spezzate. La piastrina di acciaio attaccata al corpo trapezoidale del distributore presenta una bava intorno al foro probabilmente causata dal forzamento di una lavorazione di lamatura eseguita con utensile non affilato che ha causato la rottura

Danno notevole, 500€ per ogni piastrina di ceramica rotta - il disegno prescrive la tolleranza di planarità? E' un errore del fornitore? Il danno è causato da una rilavorazione effettuata dagli operatori del montaggio? Sicuramente la piastrina difettosa è stata montata senza esser stata adeguatamente ispezionata prima del montaggio

A51491

20400000743 Qualità

Probabilmente la causa delle bave è quella indicata al punto N° 383: l'operatore del montaggio esterno ha probabilmente eseguito la lavorazione e poi ha montato il pezzo senza porre sufficiente attenzione allo stato della sua superficie

NON NECESSARIA

88

Piastra di contrasto della lubrificazione a saponetta montata al contrario

A52261

38468 Qualità

Disegno corretto, errore del fornitore

NON NECESSARIA

95

La piastra di contrasto per la lubrificazione a saponetta presenta bordi non smussati ne' sbavati

Ufficio Tecnico

Meccanico

A disegno non sono previsti

64

Problematica Note Rif. Disegno Responsabilità CAUSA Mod. disegno Nota

99

Il cuscinetto non bloccato (a 2 sensi di rotazione liberi) del rullo encoder è rovinato e gira a scatti

A51516

20410100004 Qualità

I fori per il fissaggio dell'encoder al rullo sono stati fatti sul lato sbagliato del rullo e successivamente tappati con una saldatura che ha vistosamente deformato la sede tollerata del cuscinetto. Il forzamento che ne è derivato ha rovinato il cuscinetto - qualità montaggi?

NON NECESSARIA

101

I responsabili riferiscono di problemi di compatibilità fra i vari componenti che costituiscono i distributori di colla perché provengono da più fornitori diversi Ufficio Tecnico / Qualità DA PROPORRE E' in corso l'adozione del pezzo completo Valco 102

I fori della sezione trapezoidale del distributore a cui si attacca la prima piastrina di acciaio non presentano la svasatura E' in corso l'adozione del pezzo completo Valco 103 E' necessario allungare la porzione filettata del foro della sezione trapezoidale. A volte le viti arrivano a fine filettatura, la testa sporge e causano la rottura delle piastrine in ceramica E' in corso l'adozione del pezzo completo Valco 104

Gli operatori del controllo qualità hanno notato la tendenza a flettersi della prima piastrina in acciaio quando viene serrata sulla sezione trapeziodale del distributore colla. Alcuni responsabili propongono di rivalutare l'acquisto del componente completo Valco Ufficio Tecnico / Qualità DA PROPORRE E' in corso l'adozione del pezzo completo Valco 105

Ci sono indicazioni per la coppia di serraggio da utilizzare per le viti del distributore colla? Oppure i serraggi sono tutti manuali? E' in corso l'adozione del pezzo completo Valco 109

Non esistono specifiche chiare sulla velocità che dovrebbero avere i pistoni ed i movimenti dello svolgitore, le regolazioni sono fatte "ad occhio" secondo le indicazioni dei responsabili. Necessario stabilire e unificare le entità da regolare Ufficio Tecnico Meccanico PROPOSTA - NON NECESSARIA

65

Problematica Note Rif. Disegno Responsabilità CAUSA Mod. disegno Nota

110

La vasca dell'acqua della terza striscia (in alto a dx) non risponde alle regolazioni e si muove bruscamente (rovescerebbe l'acqua contenuta) - possibile guasto al regolatore di flusso? Non necessaria

Le valvole montate su alcuni pistoni sono sbagliate, la valvola di non ritorno ha direzione invertita rispetto a quella indicata nello schema pneumatico - errore del fornitore

NON NECESSARIA

112

Segnalazione interruttore di sicurezza a fungo non funzionante sulla quarta fiancata. Segnalato ad operatori elettricisti

Non necessaria Guasto

118 Le misure di posizionamento relativo svolgitore-tubiera non tornano, necessario riposizionare lo svolgitore Ufficio Tecnico Meccanico

I disegni con le quote di posizionamento relativo di svolgitore e tubiera sono poco chiari, in particolare non sono chiari i punti di riferimento delle quote. Errore di misura del capo-job durante la messa a terra della macchina?

PROPOSTA - EFFETTUATA

125

La regolazione dell'inclinazione della piastra del ballerino è effettuata lavorando sui giochi dei fori della piastra: non sono previste asole per la regolazione. E' intenzionale o non era stata prevista la necessità di una regolazione? Ufficio Tecnico Meccanico PROPOSTA E' in test un prototipo di macchina con un sistema di ballerini a leva, se messo in produzione non sarà necessario modificare l'assieme attuale 146

Le staffe dei sensori di uscita striscia dallo svolgitore sono allineate fra di loro e si leggono una con l'altra. Necessario modificarne la posizione e montarle sfalzate - verificare disegno

Non necessaria Modifica disegno già

effettuata EFFETTUATA

152

Non c'è un catalogo per le valvole proporzionali, non si conosce il significato dei codici Ufficio Tecnico Pneumatico NON NECESSARIA 167 Ai carter di chiusura basamento Smartcut e formatore non è stata ancora tolta la pellicola protettiva. Stabilire uno standard a riguardo

Qualità NON

NECESSARIA

173

I carter ad "U" rovesciata in uscita dallo Smartcut arrivano già montati ed ogni volta devono essere

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